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OKUMA数控机床故障现象与处理

来源:大通国际自动化时间:2021-10-15

 

OKUMA数控机床故障现象与处理:例1.换刀故障的问题修理


OKUMA数控机床故障现象与处理


毛病现象:一台配套OKUMA  OSP700体系,型号为XHAD765的数控机床,换刀进程中,机械手末将主轴刀具拔出,随后显现2873“交流臂拔出检测器反常”报警,一起主轴负载逐步增加,到80%时被逼关机。


剖析及处理进程:按下急停钮,给CNC上电,在自动运转方法下输入“CHGCOND”,随后显现方法画面,将光标移到测验方法,按F1方法设定


断电后再上电,按软键PLC测验→扩展→找到调试画面,找到610参数将其改为0,按参数设定键,将任选参数16Bit7改为1,翻页将任选参数56BIT7改为1。切换到手动方法,一起按下ATC、互锁免除两键点亮ATC灯,按扩展→PLC运转。这时机床应能起动,翻到MO6调整画面,查看换刀调整画面将EACH OPERATION POSSIBLE改为1,再先后将SPINDLE TOOL UNCLAMP(主轴松刀)、ARMFRONTMOVE(手臂向前)菜单COM位设为1,按单步退履行,如果刀具非机械卡死,则用小橡皮榔头轻轻敲击刀柄,刀柄应从主轴拔出,然后如上所述设置履行RIGHTFINGER UNCLAMP(右手指松LEFT FINGERUNCLAMP(左手指松),将手臂上刀柄取下,然后将手臂各动作调整到预备状态,再将EACHOPERATION POSSIBLE改为0退出,按参数设定将任选参数16Bit7改为1,任选参数56Bit7改为0,一起按ATC、互锁免除两键将ATC灯熄灭。这时就可按常规查看刀具未拔出是油压低仍是刀柄拉钉、或是刀柄、松刀液压缸引起。本例中经查发现油压偏低,将液压泵压力略调高0.2MPa后毛病排除。调试正常后再将610号参数恢复到本来状态,找到方法转化画面,将方法设定为通常状况,断电开机后体系正常起动。


例2.刀具设置过错报警的毛病修理
毛病现象∶一台配套OKUMA OSP700体系,型号为XHAD765的数控机床,换班后,操作工设置刀具表时,显现“2714刀具数据设定出错”报警。剖析及处理进程:查看刀具刀位表,所要设3号刀位表中的确没有,设入即报警,估量该号刀可能在主轴上,而主轴却是其他刀具。再查看刀具表其他页面,发现3号刀数据前有一红星号,证明3号刀的确应在主轴上。手动将3号刀换上主轴,MDI方法下履行M61、M63指令将主轴上刀具还回刀库后,再打开刀具刀位表,3号刀已显现在当前刀位,证明判别。经问询,交班前,前一班的操作工在手动换刀方法下用其他刀暂时将3号刀换下,交班后又未交待,故造成人为毛病。



例3.换刀过错的故障修理
故障现象:一台配套OKUMA  OSP700体系,型号为XHAD765的数控机床,换刀中1号大刀未插回大刀刀位,大刀刀位播着其他刀,实践刀号刀位与机床控制体系中刀号刀位不符,即换刀过错,机床无报警,幸亏操作工仔细,及时发现停机。
剖析及处理进程:换刀过错是一种风险的毛病,因为无报警,机床将继续工作,直到发生设备事端报警。因为换刀与众多方位开关和PLC控制程序及CNC处理进程有关,应重点查看这几部分。手艺将实践刀具刀位调整到与控制体系中的共同,再履行换刀,发现除换1号刀外,其他换刀进程均正常。手动方法下,打开刀库侧门,按刀库上行或下行键,旋转刀库刀链,调查刀位表中当前刀位变化,发现在1号与30号刀位过渡时,刀位显现与实践刀位相差一个刀位,本来是刀库在过零点时呈现刀位过错。关机后查看零点开关插头、刀库旋转计数开关插头与FUB-P4M4相关插头,发现进油。将插头整理后再从头插好,过20min再开机,换到手动方法,打开刀库门。手动上行、下行移动刀库,调查刀库在过零点时刀位显现正常,再切换到MDI方法,输入T1M6履行换刀,再输入T30M6履行换刀。经查实践刀位刀号与刀位刀具表中共同,进行正常加工,未呈现过错。
屡次修理证明,各方位开关均选用插头联接是该机床电气一大缺点,简单接触不良引起故障。因为刀库零点开关与刀库旋转计数开关共用一个插头供电,当插头接触不良而刀库又过零点时,易引起刀库旋转计数开关闪烁,导致过错计数。

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